今年以来,通过改造生产装置、优化工艺流程、改良催化剂等全面攻关,华鲁恒升乙二醇产品优等品率达到100%,现已广泛用于瓶片聚酯切片和长丝、短丝等行业。
华鲁恒升首套5万吨/年煤基合成气制乙二醇装置2010年5月开始建设,2012年7月 产出合格品。但由于一些关键技术的制约,在项目投产后近两年的时间里,乙二醇产品产量低、质量差、成本高,生产经营一度陷入停滞不前的困境。针对上述问 题,华鲁恒升依托博士后科研工作站,借助行业资源,组织技术人员对工艺流程、装置设备和偶联、加氢两大核心催化剂展开技术攻关,并取得重大突破,生产安全 性和稳定性明显提高,2015年5月实现日产150吨以上,达到设计负荷。之后,公司又持续对装置、工艺、技术进行了优化改造,产品纯度、透光率等指标进一步提高,目前实现优等品率100%,产品品质非常稳定,得到了高端化纤用户的认可,与多家聚酯企业结成了定向合作关系。通过近年来的改造优化,目前乙二醇的电耗和原料消耗下降了一半多,单位变动成本下降了36%。公司还依托“一头多线”柔性多联产生产平台,发挥化工装置之间的互补性,实现物料的充分利用和回收,驰放气中有效气体回收率达到99.8%,甲醇基本实现零消耗。
华鲁恒升首套5万吨/年煤基合成气制乙二醇装置2010年5月开始建设,2012年7月 产出合格品。但由于一些关键技术的制约,在项目投产后近两年的时间里,乙二醇产品产量低、质量差、成本高,生产经营一度陷入停滞不前的困境。针对上述问 题,华鲁恒升依托博士后科研工作站,借助行业资源,组织技术人员对工艺流程、装置设备和偶联、加氢两大核心催化剂展开技术攻关,并取得重大突破,生产安全 性和稳定性明显提高,2015年5月实现日产150吨以上,达到设计负荷。之后,公司又持续对装置、工艺、技术进行了优化改造,产品纯度、透光率等指标进一步提高,目前实现优等品率100%,产品品质非常稳定,得到了高端化纤用户的认可,与多家聚酯企业结成了定向合作关系。通过近年来的改造优化,目前乙二醇的电耗和原料消耗下降了一半多,单位变动成本下降了36%。公司还依托“一头多线”柔性多联产生产平台,发挥化工装置之间的互补性,实现物料的充分利用和回收,驰放气中有效气体回收率达到99.8%,甲醇基本实现零消耗。

初审编辑:
责任编辑:梁胜楠
相关新闻